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直缝埋弧焊管生产线传输设备自动控制系统

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焊管・第33卷第12期・2010年12月 ・27・ ●应用与开发 直缝埋弧焊管生产线传输设备自动控制系统 孟庆军,张洪坤,李 刚 (中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司,河北秦皇岛066206) 摘要:介绍了直缝埋弧焊管生产线传输设备的组成及工艺流程,重点介绍了传输设备自动 控制系统实现的功能、设计框架以及硬件组成,并根据钢管停位原理和横移车工位识别原理, 提出了自动控制系统软件的设计和实现方式。钢管传输设备自动控制系统采用集散控制方式 和分布式LeO控制技术,已经应用于生产线。应用结果表明:优化了工艺流程,降低了劳动强 度,提高了生产效率,钢管生产过程更加安全、稳定。 关键词:直缝埋弧焊管;传输设备;自动控制 中图分类号:TP278 文献标志码:B 文章编号:1001—3938(2010)12—0027—03 The Automatic Control System of Transmission Equipment in SAWL Pipe Production Line MENG Qing-jun,ZHANG Hong—Kun,LI Gang (Zhongyou BSS(Qinhuangdao)Petro-pipe Co.,Ltd.,Qinhuangdao 066206,Hebei,China) Abstract:This paper introduced configuration and process flow of transmission equipment in SAWL pipe production line,and emphasized function,design framework and hardwares of transmission equipment automatic control system. According to theories of steel pipe stop and transition carriage working position recognition,it proposed design and re— alization modes of automatic control system software.This kind of automatic control system,adopting collecting and dis— tributing control mode and distributed I/O control technology,has been applied into production line.The results indi— eated that it can optimize process flow,reduce labor intensity and increase production efficiency,as well as make pro— duction course more safety and stability. Key words:SAWL pipe;transmission equipment;automatic control 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司直缝埋 弧焊管生产线工艺流程分为两部分,一部分为主 横移车C13—3由1 RT前台架取管放至I*RT进管辊道 机设备工艺流程,另一部分为连贯主机设备的传 输设备工艺流程。笔者在这里重点介绍该生产线 1 RT进管辊道送管至1’RT,显像后出管,对中完成 的传输设备。该生产线传输设备采用自动控制技 术,提高了生产效率,增强了生产连贯性,节省了 横移车C13-41 ̄rRT进管辊道取管放至台架或l RT后辊道 人力资源。 进管辊道 堡需 1I RT后辊道运管至补焊台架,对中完成 1传输设备的组成及工艺流程 — > 磊 矗Yi 再 图1为直缝埋弧焊管生产线1 RT段传输设 备工艺流程图,其中涵盖了所有传输设备的工作 工序。 图1 1 RT段传输设备工艺流程 焊 管 2010年12月 传输设备连接所有的主机设备,按工艺流程传输 物料。传输设备分为钢板传输设备与钢管传输设 备。钢板传输设备主要是传输辊道,只向前传输 物料,没有分流与倒料。钢管传输设备分为执行 机构和控制机构,执行机构包括横移车、辊道、翻 转设备;控制机构分为主站、分站、变频器及其软 件部分。钢管传输设备依照工艺流程,很多地方 需要分流或倒料,自动控制过程比较复杂。 2传输设备控制系统硬件组成 传输设备自动控制系统采用集散控制…方 式,分四大区。每区由一个主站和若干分站组成, 每区软硬件设计基本相同,下面以某一大区为例, 介绍一下系统构建方式,系统框架如图2所示。 ,js ̄ MI I ! ! :鲨l第一大区主站I 1囱 壶 .[二二_类分站N个l !Q! ———=] : l二类分站M个l..   [————::I—‘。1‘‘‘。。’I:j i us一。 [———— ::T—I— 一。 检测元件ll检测元件ll变频器l l检测元件lJ操作元件l l执行元件 传感器I l操作台I l M440 I J传感器lI操作台I l 辊道 编码器II操作点II 570 II编码器II操作点II横移车等 I执行机构JI  l执行机构 I辊道 I l 辊道 横移车等l I横移车等 图2自动控制系统框图 2.1 主站(HMI)介绍 主站采用西门子产品SIMATIC精简人机界 面和S7—300的CP317—2DP 构成,负责实时查 询、传感器检查、通讯联结、参数设置、故障记录, 主站通过DP线连接各个从站。人机界面集成了 操作键、指示灯、参数设置框及各种操作界面,指 示简明、操作简捷,极大地方便了工作人员的操作 和维护。如果需要设置变频器参数,只需在相应 主站触摸面板上打开变频器参数设置界面,即可 设置分站下对应变频器的参数,避免了通过变频 器OBP面板参数设置带来的麻烦。 主站操作界面分为:①主操作界面;②工艺流 程可视界面;③参数设置界面;④参数实时监控界 面;⑤传感器实时监控界面;⑥故障查询界面。 2.2分站介绍 根据功能大小,从站采用一类分站ET200S IM151—7 及其辅助电路、二类分站CP315— 2DP及其辅助电路,从站依据检测元件和操作元 件回馈信号,经PLC运算后,通过执行机构做出 相应动作。一二类分站依靠DP线连结,所属分 站检测元件、操作元件、执行机构基本相同。检测 元件包括电感式传感器、光电开关、接点传感器以 及旋转编码器,用于感知钢管和金属遮光片。操 作元件主要指各种操作键,本系统选用西门子 MM440和SE70变频器,变频器通过DP线连接分 站,变频器控制执行机构的工作状态。 3传输设备控制系统软件控制部分 3.1控制要求 (1)横移车速度可在6~24 m/rain无级调速, 可前进、后退,横移车托架可随时上升、下降; (2)辊道传输最高速度达36 m/min,可无级 调速; (3)主站能够调整变频器的参数,包括速度、 上升时间和下降时间; (4)主站能够监控横移车、辊道运行状态,检 测所有传感器; (5)主站能够查询故障报警记录,分站具备 故障报警功能; (6)分站控制所辖全部执行机构运行和停止 状态、运行方式; (7)控制机构能够实现分站点动或自动运行 与整体自动运行相结合的运行方式。 3.2 实现功能 (1)横移车能够由辊道位送管至台架工位; (2)横移车能够由台架工位取管至辊道位; (3)无放管、取管任务时,横移车能够实现台 架工位由后向前倒管功能; (4)辊道能够将钢管传输至合适位置,并且 可按工艺要求分流钢管; (5)翻转设备需要在人参与下执行动作; (6)工作时,横移车与辊道可实现无人操作。 3.3控制原理 3.3.1钢管停位原理 钢管停位原理如图4所示,其中s ,s 为传感 器,En为1024 Pulse/r旋转编码器,s2至停止位 距离为 ,S 至En距离为 ,En至S 距离为C, 第33卷第12期 孟庆军等:直缝埋弧焊管生产线传输设备自动控制系统 编码器旋转轮周长z。当钢管首端由传输方向行 至S 时,编码器开始计数,当钢管末端离开S。时, 计算出这段时间编码器数值为 由此可算出 钢管长度L=B+C+E ,×(1/1 024),如果需要钢 别等;倒管程序相对来说比较复杂,包括横移车位 判断、取管位判断、横移车速度转换、横移车托架 控制、目标位判断等。倒管程序流程见图6。 管中心停在停止位,钢管需前行距离S=L/2+A, 如需进行减速停止,可在S一0.5 m处开始。 钢管传输方向 B C A 钢管停止位 . .1  I● ● J. 图4钢管停位原理图 3.3.2横移车工位识别原理 横移车车体装载一个旋转编码器,用于记录 横移车行走距离,台架工位不尽相同,此处以5工 位台架为例,原理如图5所示。初始位至工位5 距离为E(按脉冲数计算,以下距离均按脉冲数 算),M至工位5距离为 ,Ⅳ至工位5距离为 。 横移车送管至工位5时,由初始位编码器计数为 0开始快速行驶,当计数值为(E—H)时,开始减 速,当计数值为( — )~ 时,横移车识别到工 位5,可以放管至台架。其余工位同理。 初始位工位1工位2工位3工位4 工位5 M Ⅳ _+ 横移车 +也 E 图5横移车工位识别示意图 3.4软件设计方案 软件部分包括触摸屏WinCC Flexible主站程 序与PLC分站控制程序,控制程序主要分为4部 分:辊道、送管、取管和倒管程序。辊道程序包括 辊道对中、辊道起停、速度转换;送管程序是将人 口工位上的钢管运送到台架工位,涉及钢管对中 识别、横移车位判断、送管位判断、横移车速度转 换、横移车托架控制等;取管程序是将台架工位钢 管运至出口工位,涉及横移车位识别、取管位判 断、横移车速度转换、横移车托架控制、目标位识 自动模式下台架有管 。。。。。。。。。。。。。。。兰苎 在送管或取管 竺堡 查。。__________●_。——NI t I从K号台架工位判断是否有管 —————— r————一 K到R斗l工位均有管,R号台架工 位无管,M号工位有管(M<R<K) 横移车前进/后退至M 号工位,托架升起 工 位 均 有 横移车前进编码器计数至R号工位 管 横移车停止在R号工位,托架降落 横移车回初始位或继续其他动作 结束I I无需倒管 图6倒管程序流程图 4结语 传输设备自动控制系统的应用优化了工艺流 程,降低了劳动强度,提高了生产效率,使得钢管 生产线更加安全、稳定。国内钢管生产线传输设 备鲜有全部实现自动控制,鉴于此,能够把先进的 自控理念与焊管生产线的实际应用相结合,可推 动钢管生产线传输设备向自动控制发展的进程。 参考文献: [1]何衍庆,黄海燕,黎冰.集散控制系统原理及应用 [M].第3版.北京:化学工业出版社,2009:26—29. [2]SIMENSE公司.分布式I/O系统ET200S设备手册 [EB/OL].http://wenku.baidu.corn/view/0704587302— 768e9951e7380c.html,2008—09—18. [3]SIMENSE公司.s7—300模块数据设备手册[EB/OL]. http://wenku.baidu.com/view/deb341 d280eb6294dd88— 6ca7.htm1.2009一O1—12. 作者简介:孟庆军(1981一),男,山东莘县人,硕士,现从 事电气自动化及无损检验工作。 收稿日期:2010—01—23 编辑:黄蔚莉 

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