第28卷第1期 2012年1月 昆明冶金高等专科学校学报 Journal of Kunming Metallurgy College Vo1.28 No.1 Jan.2012 doi:10.3969/j.issn.1009—0479.2012.O1.003 含铝钢种冶炼工艺控制的优化 黄静 (昆明工业职业技术学院冶金系,云南昆明650302) 摘要:针对含铝钢种生产中存在的水口易堵塞问题,某钢厂对铁水预处理一转炉冶炼一吹氩一LF精炼一连铸 的各道生产工序进行了优化,水口结瘤率由优化前的1.8%降低到0.7%,保证了含铝钢生产的稳定顺行。 关键词:含铝钢种;水口结瘤;工艺优化;生产顺行 中图分类号:TF775 文献标识码:A 文章编号:1009—0479一(2012)01—0010—03 Optimization of Smelting Process for Aluminum-containing Steel HUANG Jing (Department of Metallurgy,Kunming Industrial Vocational&Technical College of Industry,Kunming 650302,China) Abstract:For the problem of nozzle clogging in production of aluminum-containing steel,the steel plant in Kunming Iron&Steel Group optimizes the production process as follows:pretreatment of cast iron— bessemerizing—argon blast—LF refining—continuous casting.It proves that probability of the nozzle clogging is reduced from 1.8%to 0.7%and a stable&smooth production of aluminum—containing steel is guaranteed. Key words:aluminum-containing steel;nozzle clogging;process optimizing;smooth production 铝是炼钢生产中的强脱氧元素,钢中W(Al )有细化晶粒、改善韧性、防止时效的作用,许多钢种 都要求有一定的W(A1 )。由于铝和氧的亲和 力非常强,在生产含铝钢种时对铝的准确控制 难度大,且在浇铸过程中极易发生水口堵塞, 导致炼钢厂的生产被动,继而引起钢材质量的 波动。某钢厂针对含铝镇静钢生产中存在的上 述问题,对转炉冶炼、精炼及连铸工艺进行了 优化研究,使含铝钢的生产过程实现了稳定顺 行,产品质量有了很大提高。 Electronlmage 1 1对含铝钢种生产中水口堵塞的分析 通过对中间包水口中的堵塞物取样,进行 扫描电镜分析及能谱分析(图1),得知水口 堵塞物主要是A1 O 。这主要是由于钢水中悬 O 2 4 6 8 1O 12 14 16 18 keV Full Scale 1777 ctS Cursor:0.Oo0 浮的A1 O 在界面张力的作用下粘附于水口内 图1 水口堵塞物的电镜扫描及能谱分析 壁上,逐渐沉积而形成堵塞。而钢中A1:O。含量主要由钢中的W(A1 )所决定,钢中的W(A1 )越高, 收稿日期:2012—01—04 作者简介:黄静(1970一),女,云南昭通人,副教授,工程硕士,主要从事冶金生产工艺控制、冶金专业理论与实践 教学。 第1期 黄静:含铝钢种冶炼工艺控制的优化 夹杂物中A1 O 就越高 。因此在生产含铝钢种时,为使冶炼钢种达到要求的性能,需保证一定的 W(A1 ),但又要避免水口结瘤,就必须针对含铝钢生产的各工序进行控制优化。 2含铝钢种的基本冶炼生产工艺路线 某钢厂生产的含铝钢种主要有:ML35、ST12、ST13、X52、X65等。其目标成分控制如表1所示。 针对上述钢种的成分控制要 表1 主要含铝钢种成分控制 % 求,对这些含铝钢种采用的基本生 产工艺路线为:铁水预处理一转炉 冶炼一吹氩— 精炼一连铸。 在冶炼过程中,关键要保证 Al的回收稳定和一定的W(A1 ), Al的回收主要受钢中氧含量、钢 包渣量、加入方式和浇铸控制等因素的影响。 3对各工序的优化研究 3.1对铁水预处理工序的优化 某钢厂在生产上述含铝钢种时均采用铁水预处理,尽量降低铁水中硫含量,减轻转炉冶炼过程的脱 硫负担,其目的是:①减少转炉炼钢过程中造渣材料的使用,实现转炉少渣冶炼,减少出钢下渣量;② 相应地缩短吹氧时间及吹氧量,降低转炉冶炼终点钢水和渣子的氧化性;③提高转炉冶炼终点炉渣的碱 度和MgO含量。因此,为进一步提高脱硫率,在铁水预处理工序中,做了如下优化:①严格控制脱硫 剂的质量和用量;②扒除前渣和后渣,加入凝渣剂;③优化搅拌时间、搅拌速度、搅拌头插入深度等工 艺参数,使处理后铁水中的W(S)≤0.005%。 3.2对转炉冶炼工序的优化 转炉冶炼控制是含铝钢种生产的基础,其控制的好坏直接影响LF精炼操作及浇铸。如果W(O)臻 过高,出钢过程下渣量增加,都会造成铸坯中夹杂物数量增多,加剧水口堵塞。因此从以下3个方面优 化转炉冶炼控制。 3.2.1合理的废钢比 表2铝镇静钢废钢加入量 为避免热能不足造成冶炼过程化渣困难及W(0)终点 铁水条件/℃ 1 200 1 250 1 300 ≥1 300 过高,保证转炉冶炼的热平衡,必须根据铁水条件确 废钢加入量/t 5 7 8 9 定合理的废钢比。通过热平衡计算确定冶炼铝镇静钢 时的废钢配加量(表2),在实际生产中根据铁水条件以其作为参考值进行调整。 3.2。2准确控制终点C—T 通过优化造渣制度、供氧制度,确保冶炼过程化渣良好,做到冶炼过程c(碳)一T(温度)相协 调,保证冶炼终点C—T双命中,达到所炼钢种要求(表3),杜绝拉后吹而造成W(O)终点过高,铝用量 增加且钢中Al 增多。 3.2.3挡渣出钢,精炼造渣前移 表3各钢种终点控制要求 至出钢 出钢过程“下渣”会对铝镇 静钢的生产产生很坏的影响,使 LF精炼过程中造渣困难,钢中夹 杂物剧增且难于去除。因此,为减少下渣量,改进了挡渣设备,将挡渣球改为挡渣塞。在出钢过程中, 加强挡渣操作,保证挡渣成功率达95%以上。同时,在出钢时根据终点W(c)、W(O),加入适量钢芯 铝及石灰、精炼渣等,保证钢水到吹氩站时的W(O)≤1×10一;为使造渣材料充分熔化和尽量地去除 12 昆明冶金高等专科学校学报 2012年1月 夹杂物,在出钢过程中采用了全程吹氩。 3.3对LF精炼工序的优化 LF精炼工序是铝镇静钢生产的关键性环节,影响到铝镇静钢的质量及生产顺行。在生产铝镇静钢 时,对钢水进行深脱氧,并使脱氧产物A1 0 最大限度地排出;同时,为降低浇铸铝镇静钢时的水口 “结瘤”,在LF精炼中还必须做到造好“白渣”(即还原渣),对A1 0 作变性处理,为此对精炼工序做 了以下优化。 3.3.1氩站精炼的控制优化 将LF部分精炼造渣工艺前移到氩站。钢水到氩站后通氩气,根据钢种及出钢W(0)罅 ,加入适量 电石和铝线,开大氩气吹30~60 s后在渣层上撒铝丸,再用大氩气量搅拌30—60 s,对钢水进行深脱 氧、熔渣进行预脱氧,造初期还原渣;其余时间以小氩气量软吹为主,以钢包表面产生200~300 mm 漩涡为宜,保证钢水出氩站时W(A1 )控制在1×10~一2×10~,W(0)≤1×10~。 3.3.2 LF精炼的控制优化 LF精炼控制优化的关键是:①尽早形成高碱度、流动性适宜的“白渣”;②钙处理工艺。“白渣” 对吸附钢水中的脱氧产物A1:0,有很大作用,在造“白渣”后保证一定的软吹时间,80%以上的大颗粒 A1 0,夹杂物可从钢水中排出,只有少量的小颗粒A1 0 夹杂滞留于钢中。在生产铝镇静钢时,为彻底 解决水口“结瘤”问题,就必须对滞留于钢中的A1 0。夹杂通过钙处理,使高熔点的A1 0。夹杂 (2 130 )与CaO形成低熔点低密度的12CaO・7A1 0。(1 455 oC),在氩气的软吹下从钢水中上浮排 出。但为了获得好的钙处理效果,钙线加入量要适宜。资料表明:当钢中W(Ca)/w(A1)>0.09时, A1:0,夹杂才会大量变性成12CaO・7A1:0 或成分接近于12Ca0・7A1 0,的低熔点物质。根据目前所生 产的铝镇静钢种,为保证钙处理效果,必须保证全ca量控制在0.002%~0.004%。 3.4对连铸工序的优化 铝镇静钢生产在连铸工序控制的关键性环节是开浇操作和保护浇铸。重点就是要防止钢水中的Al 与空气接触,形成新的串簇状A1 0,夹杂。因此对连铸操作进行了优化:①开浇前用氩气吹净中间包内 的空气,并让氩气充满中间包;②确保长水口、保护套管无破损及漏气,各接缝处严密、接口咬合良 好;③整个浇铸过程中间包塞棒、上水口、下滑板全程吹氩,保护浇铸的氩气流量的控制,以使长水口 周围液面呈蠕动为最佳状态;④大包每连浇3炉后排渣一次。 4优化后效果 对铝镇静钢的生产工艺进行整体优化后,一直困扰连铸生产的水口堵塞问题得到了有效控制,水口 结瘤率由优化前的1.8%降低到0.7%,保证了整个炼钢厂的稳定顺行,产品质量也有了较大提高。 5结语 生产铝镇静钢对生产组织、操作控制及管理水平的要求较高,通过对铝镇静钢的生产工艺进行整体 优化后,已初步形成了铝镇静钢的生产模式,基本消除了铝镇静钢生产中水口堵塞的制约因素。但在生 产模式的整体控制上还不稳定,在大规模生产中易出现较大波动。因此在铝镇静钢生产中要加强各工序 的目标控制,建立整体意识,加强过程监控以形成稳定的铝镇静钢生产模式。 参考文献: [1]黄希祜.钢铁冶金原理[M 北京:冶金工业出版社,1986. [2]吴健鹏,王金平,于学斌.冷镦钢钙处理工艺研究与应用[J].炼钢,2009,25(1):4—7. [3]宋波等.钢液喂CaSi变质A1:0 夹杂的热力学计算[J].特殊钢,1999,20(5):20—22. [4]吕文全.中间包水口堵塞机理及预防措施[J].甘肃冶金,2005,27(2):43—44. [责任编辑:贾朝光]