维普资讯 http://www.cqvip.com O534J立式车床主电动机制动的改进 谢 慧 高永生 (大连造船重工有限责任公司) 提 要 用经过改装的电力液压推杆制动器解决 C534J立车主电动机制动问题,效果良好。 主题词 立式车床 电动机制动 王 问题的提出 C534J立车工作台制动停车的主电动机原设计 是用可控硅电气控制。由于C534J立车的非工作时 间长于工作时间,而C534J立车的非工作状态是可 控硅的电气系统通电后控制的,因此立车在非工作 状态的时间里主电动机总是带电。这样经常造成主 电动机被烧毁的现象。后来又利用反接制动来实现 起、停车。但这种制动方式在制动时制动冲击较大, 不宜频繁制动,而在工作台调速过程中,又需要多次 起、停该电动机,致使主电动机轴拧断,电机报废。 针对该立车工作台的工作性质,为了解决能迅 速频繁起、停车,不损坏电动机,不影响正常工作,我 们采用了机械制动方式~一电力液压推杆制动器。 根据电力液压推杆制动器的工作原理,液压闸电机 随着主电机得电而得电工作,将闸松开;或随着主电 机失电而停电,在复位弹簧力的作用下,将闸抱紧, 摩擦主电机的制动轮,使之停车。它的这一工作原理 可以满足一般起重机的制动作用,因为液压闸的电 机适用于短时及断续周期型工作;而C534J立车工 作台主电动机却是属于长期工作制,液压闸电机有 可能因工作制式不对而烧毁。我们经过反复推敲,将 液压闸改成一个跟常规工作方式相反的闸,即液压 闸电机得电工作时,闸抱紧制动轮;液压闸电机失电 后,闸松开。这样就可满足C534J立车工作台主电 动机的工作性质。当工作台主电动机工作时,不给液 压闸得电,闸处于松开状态,而主电机停止时,让液 压闸得电,闸抱紧制动,然后又失电松开。 2问题的解决 (1)液压闸的改装。为了满足本立车工作台主电 谢慧,等:C534J立式车床主电动机制动的改进 动机制动的需要,将制动架与液压缸连接的杠杆反 过来安装,这样使杠杆起相反的作用,再将原来起拉 紧作用的大弹簧去掉,在调整螺杆的后端安装一个 起推开作用的弹簧(见图1)。 改动前 改动后 图1液压闸改装 (2)电气线路的改动。将原先线路中的反接制动 部分去掉,然后加上控制液压闸的电气线路,如图 2。当按下工作台停止按钮SB时,它的常闭触点将 』 』 』 图2电气原理图 主拖动电动机的控制回路断开,该电机停止运转,同 时将时间继电器KT1接通。因KT1的触点3、5是 通电延时断开的常闭触点,因此KT2也接通,KT2 的常开触点1、3闭合,使KT2自锁。这时KT1的常 闭触点1、7打开,控制液压闸电机的接触器KM不 能接通,液压闸不工作。使闸在主电机刚停,速度太 快时不抱紧制动,以免使工作台振动太大和损坏闸 皮。KT1触点3、5延时断开,KT2线圈断电,其自锁 触点断开,这时KT1瞬动触点1、7闭合,KT2的断 电延时断开的常开触点7、9还没有断开,KM线圈 得电,液压闸电机工作,闸抱紧制动。当KT2触点 ・21・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 一焊接保护气体混配系统 王明强 李钦奉石红斌 (华东船舶工业学院) 李光明 杨家武 (渤海船舶重工有限责任公司) 安全、可靠,采用可移式,配比实现闭环实时自动控 提 要 本文介绍一焊接用保护气体混配系统。 该系统由气路系统、混配系统、检测传感系统、电气控 制系统、机械结构系统等子系统组成,实现Ar和CO z 制,不受环境温度影响。 按一定比例混配,配比精度由计算机自动控制,实现压 力和湿度实时监控,以及配比和压力超标报警。 主题词 混合气体保护焊 气体配气机构 混合 l 前言 Ar+CO。气体保护焊是气体保护焊的一个重 要方法,已在许多工业部门得到了广泛应用。Ar+ CO。气体保护焊在Ar中加入少量的CO 气体形成 富氩保护气,对提高电弧的稳定性,保证焊接质量具 有较好的作用。 Ar+CO。混合气的供气方式主要有两种:一种 是由气体供应商提供混配好的气体,以瓶装方式供 应使用;另一种是使用专用设备,按控制Ar与cO 的比例进行现场混配。在某产品制造中,根据材料性 质及焊接工艺试验,要求采用Ar+5 CO。保护气 体进行自动焊接。为保证焊接质量,需研制一个专用 供气系统,实现cO。比例可调。为此,我们开发了焊 接用保护气混配系统。该系统使用方便,操作灵活、 7、9延时断开后,液压闸电机停止工作,闸在弹簧的 图1保护气混配系统原理模块框图 C534J立车改装后已运行两年多,在运行中没 有出现主电动机烧坏及电动机轴拧断的现象。为工 推力作用下松开。KA的常闭触点9、l1为工作台与 液压闸工作的互锁触点,它保证工作台电机工作时 闸处于松开状态。 厂节约了大量的维修费用,且提高了工作效率及设 备使用率。 与常规工作方式相反的液压闸制动原理大大地 缩短了液压闸的通电工作时间,因此既可以延长液 (3)调试。把液压闸和电气线路安装好后,通电 试车,调整KT1延时时间为1s,KT2延时时间为 1.5s,达到了预定的效果。 压闸的使用寿命,又可以节约电能,且保护主电动机 不致于被烧坏,能广泛应用在要求制动准确性不高 的机床设备上。 造船技术 2002年第5期(总第249期) 3 结束语 ・22・