维普资讯 http://www.cqvip.com 现场检修 铁道机车车辆工人 第9期2008年9月 文章编号:1007—6042(2008)09—0019—02 KZW—A型空重车自动调整装置试验 的故障分析与措施 董延敏 (郑州北车辆段洛阳检修车间 河南洛阳471002) 摘 要:对KZW—A型空重车自动调整装置试验存在的故障原因进行了分析 提出了处理措施。 关键词:空重车自动调整装置;试验;故障;措施 中图分类号:U270.38 文献标识码:B 随着铁路跨越式发展的深入,新技术、新配件的应用不断增多。就车辆 而言,不论是货车新造,还是既有货车120 km/h的提速改造和完善改造, KZW—A型空重车自动调整装置已成为应用的主流。从2007年5月~ 2008年4月本段检修的段修车及改造车统计数据可以看出,KZW—A型空 重车自动调整装置已占到检修总数的40%以上。 1故障情况 (1)空车位制动时,制动缸压力显示重车位压力。在空车位,当减压制 动时,120型制动机动作,副风缸的压力空气经x—A型限压阀通过DN20 支管进入制动缸充气的同时,又经DN20支管上的三通连接DN10支管通向 C—A型传感阀,然后由该阀经DN10支管向降压风缸充气;当降压风缸和 制动缸压力达到平衡时,C—A型传感阀维持制动缸和降压风缸的空气压 力不变,达到140±20 kPa。这说明限压阀、传感阀及管系都是贯通良好的, 若出现制动缸压力达到360 kPa,显示重车压力时,则说明限压阀、传感阀及 管系出现故障。具体原因有:①传感阀防尘罩与抑制盘问隙6±1 mm不符 合规定;②与降压风缸相连的控制管路漏泄;③DN10管系不通。 (2)缓解过程中,制动缸鞲鞴缓解过慢。当充气缓解时,X—A型限压 阀通120型制动机口的空气压力迅速降低,制动缸的压力空气由DN20支 管经x—A型限压阀和120型阀向外排气。这时,降压风缸的压力空气由 DN10支管经x—A型限压阀和120型阀排向大气,与此同时,降压风缸的 9—— 维普资讯 http://www.cqvip.com 现场检修 铁道机车车辆工人 第9期2008年9月 压力空气还由DN10支管通过C—A型传感阀触杆内的t.1,:fL直接排向大气, 直至排尽为止,最后恢复到完全缓解的无气状态,制动缸压力下降到0。若 出现制动缸初始阶段缓解正常,后阶段制动缸鞲鞴缓解过慢,没有在规定时 间内缓解完毕,则主要是限压阀和传感阀不匹配造成的。 (3)制动时,传感阀中心孔排气。在减压制动时,传感阀中心孔排气不 止。具体原因有:DN10支管漏泄;传感阀内部配合阻力过大。 2原因判断与分析 (1)设计标准要求,传感阀防尘罩与抑制盘间隙为6.4-1 mm,如果不符 合规定,在减压制动时,C—A型传感阀活塞不能向上移动到指定位置,触 杆顶不开夹芯阀,制动缸向降压风缸分流压力空气的通路不通,因而造成制 动缸压力过高,显示重车位压力。 (2)如与降压风缸相连的控制管路漏泄,则降压风缸压力与制动缸压 力不平衡,不能共同作用,使x—A型限压阀内的活塞不能下移,夹芯阀不 能关闭副风缸向制动缸充气的通路,使副风缸长时间向制动缸充气,造成制 动缸显示重车位压力。 (3)DN10管系不通工作中较为常见,大多都是因为空气制动故障。在 运用过程中,制动缸后支管DN20变DN10三通处被人为用胶皮堵塞,使压 力空气不能通向C—A型传感阀,造成C—A型传感阀不动作,这时副风缸 长时间向制动缸充气,制动缸显示重车位压力。 (4)限压阀和传感阀不匹配,使充气缓解过程中限压阀和传感阀动作不 同步,造成制动缸压力空气通过x—A型限压阀和120型阀排气、降压风缸通 过C—A型传感阀经x—A型限压阀和120型阀排气和降压风缸通过C—A 型传感阀触杆内的小孔排气不能同步进行,导致制动缸鞲鞴缓解过慢。 (5)在减压制动时,如DN10管系漏泄、传感阀内部配合阻力过大,则 使C—A型传感阀的活塞不动作或不灵活,活塞不向上移动或不能在有效 时间内向上移动至规定位置,触杆碰不到抑制圆盘或延迟碰到,都造成降压 风缸的压力空气由DN10支管通过C—A型传感阀触杆内的小孔一直向外 排气。 3处理措施 (下转第27页) 20— 维普资讯 http://www.cqvip.com 计算机应用 铁道机车车辆工人 第9期2008年9月 转盘材质,施加载荷,划分网格进行分析。 分析最终结果能够满足运用的要求。也 可以利用CATIA工业验证的有限元分析 解决方案,进行设计与分析的反复叠代。 与设计的完全集成和关联,不需要进行传 统有限元分析软件的前、后置处理,只需 在模型上添加载荷和约束,系统就可以对 设计进行验证。 3 结束语 虚拟开发平台已不仅仅是一个简单 的辅助设计工具,早已远远超过了在屏幕 图5符合人体学的座椅造型 上定义产品的阶段,它所提供的先进建模与仿真技术,为现代铁路客车的设 计、开发和制造建立了一个相当完善的软件系统支撑环境,加快了新车型的 开发速度,增强了其对市场的快速响应能力,无疑会大大增强制造企业的竞 争力。口 收稿日期:2008—06—13 ………………………………………………………………………… (上接第20页) 在货车单车试验时,如出现以上故障,可采取以下措施进行处理: (1)检查传感阀防尘罩与抑制盘问隙是否符合6±1 mm的规定,并确 认防尘帽是否安装正确; (2)检查抑制盘与抑制盘座尼龙磨耗垫是否丢失或多出,组装时是否 在抑制圆盘柱上涂抹GP一9润滑脂; (3)检查各管系是否有堵塞,尤其是制动缸后DN20支管与DN10支管 连接三通处和X—A型限压阀座DN10管接口处,检查是否有胶皮垫堵塞, 造成管路不通; (4)检查传感阀和限压阀是否匹配; (5)用肥皂水对相关管路仔细涂抹检查看是否有泄漏,传感阌自身有 故障时应更换传感阀。口 收稿日期:2008—06—06 —27—