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某厂2#加热炉步进梁液压系统改造

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106 液压与气动 2012年第3期 某厂2}}加热炉步进梁液 压系 统改造 付曙光 ,纪海燕 ,邓江洪 ,张飞 Improvement of Walking Beam Hydraulic System for 2#Heating—furnace FU Shu—guang ,JI Hai—yah ,DENG Jiang—hong ,ZHANG Fei (1.武汉科技大学,湖北武汉430081; 100190; 430082) 2.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中 ,北京海淀3.武汉钢铁股份有限公司热轧厂,湖北武汉摘要:根据该厂2#加热炉步进梁液压系统的工艺特点,结合其存在的问题,提出了改造方案,设计了 新的液压系统并实施。同时对相关电气系统、控制系统进行了改造。生产实际情况表明,改造后的系统在控 制精度、运行周期等方面有了很大提高。 关键词:加热炉;步进梁液压系统;改造 中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1000-4858(2012)03-0106-03 引言 1 原系统的工艺特点及存在的问题 1.1 工艺特点 某厂1700热轧线2#加热炉建造于20世纪70年 代末。该加热炉步进梁液压系统运行多年,部分液压 板坯在加热炉里的移动是通过固定梁和载有钢坯 收稿日期:2011-09-13 作者简介:付曙光(1980一),男,河北唐山人,博士研究生,主 要从事流体传动与控制方面的研究工作。 16O 元件已淘汰、故障率高,备件组织困难,且控制方式落 后,控制精度低,严重制约了该厂产品产量的提升和质 量的提高,急需改造。 】80 日140 皇: 2 80 ×6O 4O 出20 O 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 时间/s 180 图1O改变固定阻尼子LR:的直径对先导阀进口压力的影响 阀的影响很/J、。 2100 ×80 参考文献: [1]黎启柏.电液比例控制与数字控制系统[M].北京:机械 O 0.00 0.10 0.20 0.3O 0.40 0.50 工业出版社,1997. 时问/s [2] 付永玲,祁晓野.AMEsim系统建模和仿真一从入门到精 通[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006. [3] 姚佳.基于Simulink的电液比例溢流阀频响仿真[J].机 床与液压,2009,(2). 图9改变固定阻尼孔 :直径对主阀进口压力的影响 增加 ;随着主阀芯上腔的容积增大,先导阀和主阀 进口压力达到稳定的时间增长,超调量减小;随着固定 阻尼孑L R 孔径的增加,主阀进口压力超调量减小,达 [4] K.Dasgupta,R.Karmakar.Dynamm analysis of pilot operated pressure relief valve[J].Simulation Modeling Practise and Theory,2002,(1O). 到稳定的时间减小,固定阻尼孔 孔径的增加对先导 2012年第3期 液压与气动 107 的步进梁进行的。步进梁相对于固定梁作周期动作, 整个运动周期约为50 S,如图1所示。即:上升(加速一 定速.中间减速.中间定速.中间加速.定速一减速.停 止),前进(加速.定速一减速.停止),下降(加速.定速一 中间减速・中间定速一中间加速.定速一减速.停止),后退 (给定信号-力口速一定速-减速一停止)。 753L/min 泵供5 12L ̄in 43mm/s 差动1338L ̄in 76m ̄s 408L/min 泵供251L ̄in 23m ̄s “ 753L/min 43mm/s 泵供512L/min 差动1338L/mi76m ̄s n 图1 改造前步进梁动作循环示意图 各个动作起点和定速终点设有限位开关(图l中 各点表示限位开关),通过限位开关的触发信号控制 步进梁的运动速度和时间。 1.2原液压系统存在问题 如图2所示,原系统主泵采用吸油过滤,易因过滤 器堵塞导致液压泵吸油不足,且无备用主泵,一旦一台 主泵发生问题,就要停机检修;主泵与AD阀组合使 用,以完成对步进梁的加速与减速控制,采用极限开关 和时间继电器进行控制,控制方式落后,定位精度低; 该系统液压控制阀采用AC110V电磁铁,易因阀芯卡 滞引起电磁铁烧毁;部分主要液压元件为非标产品,结 构性能落后,已淘汰不生产,故难以组织备件,严重影 响了正常生产。 1.主泵2.控制泵3.AD阀 图2原液压系统泵站原理简图 2液压系统改造方案 经过现场实际调查并与厂方多次协商,在充分考 虑满足用户要求的基础上,拟定了液压系统改造的设 计方案。 新系统主泵使用5台(4用1备)恒压变量柱塞泵 取代原系统的双联定量叶片泵,控制油由主泵提供;增 加循环过滤冷却回路、温度传感器及加热器,提高系统 油液清洁度及油温控制精度。泵站设计方案如图3所 示(图示仅单台主泵)。 图3新液压系统泵站原理简图 新系统将原单出杆缸更换为双出杆对称缸仍采用 机械同步的同步方式。系统通过速度一位移传感器实 时测量升降缸速度及位移并反馈至控制系统。控制系 统通过比例节流阀,调节升降缸的速度。 改造后的升降回路原理简图如图4所示。升降缸 上升采用进油节流调速回路,上升时压力油经阀1一 阀2,经阀6调速后进入阀8一阀7后分为两路,分别 进入升降缸,回油经过阀10一阀3流回油箱。升降缸 下降采用回油节流调速回路,压力油经阀5一阀4进 12 T P L T 1、4、7、9、10.方向阀2,5.减压阀3、13、16.溢流阀 6.节流阀8.单向阀11,12,15.截止阀14,17.液控单向阀 l8.升降缸19.速度一位移传感器 图4新液压系统升降回路原理简图 

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