论空压机的节能
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应 用 技 术 暑 ●——一蠢 论空压机的节能 付亚宁 20 12年08月21日,国务院印发了《节能减 排“十二五”规划》的通知,重点推进电 力、煤炭、钢铁等行业的节能减排,推进 节能技术应用 钢铁行业中有大量的空压机.而由于空压机 不排除在满负荷状态下长时间运行的可能性.所以.选型时 只能按最大需求来确定电机容量.造成空压机系统余量一般 偏大 同时空压机还存在以下几个问题: 1.气压超过上限压力时空压机卸载及卸载后电机空转浪 费大量的电能 2.气量无法保持恒压.当用气量不断变化时.供气压力 不可避免产生波动.使用气精度达不到工艺要求。影响生产 效率及产品质量 空压机是结构复杂的通用设备。运转时间长。配备电机 功率较大.因而降低空压机的功耗,提高空压机的经济运行, 对节能具有重要意义 虽然我们通过加强日常运行管理如减 少泄漏、定期维护可以节约能耗.但是空压机蕴藏的节能潜 力远未被挖掘出来 综上所述.若能采用PLC控制变频器调 速技术.当空气压力减少时.就可以降低电动机的转速,从而 较大幅度减小电动机的运行功率.实现节能的目的。 空压机变频调速系统以输出压力作为控制对象.由操作 面板、plc300、矢量变频器、压力传感器、笼型异步电机组成 闭环控制系统.工作压力值可由操作面板直接设置传到 plc3O0的模拟量输入模块.经plc300控制器分析计算后由 模拟量输出模块输出4 mA~20 mA到变频器.变频器通过内 置PID进行比较计算调节输出频率.空压机的出口压力安装 压力传感器检测并转换成4 mA 20 mA电流信号反馈到 plc300的模拟量输入模块.形成闭环控制,使空压机不再加 卸载电机不出现空转.空气压力恒定.从而达到空压机高效 节能的目的 变频器通过调整电机转速来调节空压机出口压力.使电 机的输出功率与空气压力需求成正比.保持电机高效率工 作,功率因数高,无功损耗小,节电效果明显。按严格的EMS 标准设计.高速低耗的IGBT以及采用了高效的矢量控制算 法.使得变频器的谐波失真和电机的电能损耗最小化 另外 普通空压机还有0.2 MDa压差浪费 普通空压机启动电流较 大,启动后加载产气到设定值的+0.2 Mpa卸载,压力降至设 定值一0.2 Mpa再次加载。因此产生两个浪费:卸载时的空载 损耗和0.2 Mpa的压差损耗。这是普通机组自身造成的。 一台37 kW的普通机组.平均产气占额定排气量的 7O%,一年运行4000小时,0.7元/度电.与变频空压机相比要 多耗电费: 1.空载耗电:30%的卸载时间×卸载时所产生的空载损耗 140暖瓤圜2o14 ̄zg s (45%x37 kW/tb时) ̄4000小时,年×0.7元/度电=14000元/年 2.压差耗电:70%J]11载时间X高出0.2 Mpa的压差损耗(14%x 37 kW/小时)x4000小时/年×0.7元/度电=10150元/年 合计 多耗电费:4O0o+10150=24150元/年。 我公司轧钢车间有2台220 kW的英格索兰螺杆式空气 压缩机.原采用人工启停,压力到达时空压机自动卸载,电机 空转运行。为了更好地满足工作要求、达到节能效果,我和同 事们改造了变频空压机系统.控制的方案如下: 2台机各配230 kW变频器一台.2台空压机的启动停止 均由PLC集中控制 先启动一台机变频运行.将空压机的出 口压力变化由压力传感器传输到plc300的模拟量输入模块, 经Dlc300控制器分析计算后由模拟量输出模块输出4 mA~ 20 mA到变频器.变频器再通过内置PID进行比较计算.调 节输出频率从而调节电机转速来保持供气压力 同时.由 PLC计算该工作的空压机台数.如1 机不能达到用气量.再 启动 机;当用气量减小时.关闭2 机;当供气量再次不足 时.PLC又自动启动2 机。 改造后机器运行效率大大提高.设定压力为7公斤.单 机工作.压力变化时.由变频通过PID运算以改变转速来维 持压力恒定.满足用气需求。用气量增加时,变频频率上升到 50HZ仍不能满足供气量.立即启动 空压机.此过程中.用 气量大。2*机变频运行,1 机工频运行。2 机频率范围设定在 18 HZ~50 HZ。该系统投入后.经过一年多运行.系统工作稳 定。 改造后的空压机.不仅具有节能效果,而且整机发热减 小.机器损耗降低。在使用变频前油温很高(在78℃以上), 用了变频之后油温仅48℃ 64℃ 经过改造前安装电度表和 累时器.和改造后相比每小时平均节电达到35% 另外还要解决空压机泄漏问题。空压机所消耗的电能仅 有70%转化成压缩空气。由此可见,压缩空气比电费还要贵 很多.但是往往我们都忽略了这一点。在我们公司。由于产 气的空压机和高压气体的使用车间不是一个车间.各顾各 的,虽然经常能听到漏气的声音,但使用车间意识淡泊、管理 不到位.没有采取有效的处理措施 在公司领导和机动部的 督查和检查下.使用车间解决了很多管道和电磁阀的漏气问 题.节省了大量的高压空气.相当于降低大量的电耗。因此, 当听到漏气时。要及时采取相应的措施.每个人都要有“高压 空气就如同电一样”懂得节约的意识 我厂还有炼钢、炼铁等很多车间的空压机没有实施节能 改造.如果也能实施像轧钢车间的空压机变频节能改造.肯 定会给厂里带来不小的经济效益 (作者单位:崇利制钢有限公司机动部)
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