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火力发电厂汽轮机真空系统问题探讨

来源:华佗健康网
应用科技

火力发电厂汽轮机真空耘问题探讨

张军科

(河南电力试验研究院,河南郑州450052)

D商要】分析了影响机真空系统的主要原因,并对这些原因提出了解决办法,通过解决影响真空系统的原因,可以有效的提高汽轮机组的效率,为机组的安全经济运行提供帮助。

饫锚阑】汽辛仑枳其空;凝汽器;真空严密性

火电厂机组运行中汽轮机真空偏低,是电厂常见的问题,真空偏低对机组的安全性和经济性都有很大影响,因为真空低,致使汽轮机末

级焓降减少、反动度增大,从而引起轴向推力增大,且因而引起f豇激形、机组中心变化而导致振动超标:真空?偏-I低伊温度升高

,直接增

加机组的煤耗,经济性降低:此外,因漏空气造成真空偏低,会使凝结水中的含氧量升高造成热力设备腐蚀,增加维护成本。因此,电厂对真空系特别重视。本文在大量查找电厂真空系统问题的基础上,总结了—些经验,对解决好电厂真空系统问题有—定的指导意义,可以帮助电厂运行^员有针对性的查找真空系统问题。

1影响机组汽轮机真空的因素

影响汽轮机真空的因素比较复杂,包括真空的严密性、凝汽器传

热特性、凝汽器热负荷及循环水出水管顶部集有空气或虹吸中断、清洁系数、真空泵的出力不足、高一中压疏水系统大量内漏、冷却水量、循环水流量和进口水温、冷却水系统的特性等。

1.1真空系统有泄漏点

实际工作,影响汽轮机真空最主要的原因就是真空系统有泄漏点,造成真空偏低,资料显示,真空度每下降1%,机组出力约降低1%,热耗约增加1%一15%,煤耗E升约19kWh。因此,电厂对真空系特

别重视,对反映真空系统泄漏的真空严密性结果要求很严,目前600WM机组电厂—般要求真空严密性在027kPa/min以下,600WM

以下的要求在0.3—0.4kPa/min以下。火电厂真空系统组成复杂结构庞

大,可能的泄漏点很多,如果我们—个一个排查,工作量很大,我们必须从泄漏的类型^手,结合真空系统的查漏方法,有针对性查找,才可以快速查到泄漏地方,消除泄漏对真空系统的影响。为快速查找真空系

统漏点。可以按照以下情况分类:

1.1.1按照棚钼投产时间先后来分

柳细真空泄漏的原因通常是设备老化问题蛾的,常见的问题有:低压

投产时间长的机组,运行人员对机组的设备情况比较了解,这类

旁路法兰破裂泄漏,7、8低压加热器进汽管道法兰破裂泄漏,7、8低压加热器;Y,位_-i.-i-出泄漏,疏水扩容器与凝汽器连接处法兰焊缝开裂,疏水管道与疏水扩容器连接处的法兰,因此,对于投产时间较长的初组来说,出现真空严密性不合格的情况,首先要检查真空系统中经常受到热力应力交替变化的部位,这些部位容易出现法兰破裂、焊缝开裂的情况,从而影响系统真空。例如,某100MW机组,投产运行了20多年,真空偏低,严密性结果不合格,经过查找,7#低压加热进汽管道一处焊缝开裂,补焊后,真空严密性达到合格。

新投产的机组,真空系统问题要在运行操作上考虑,例如,是否;EEt7.KI'3未关或者未关闭到位、水封是否封闭良好、轴封压力调整是否恰当等。因为,新机组设备刚经过调试投运,情况良好,很少有设备造

成的泄漏。如果是新投产不久的棚铂真空系统出现泄漏,运行人员首先

要检查运行方式是否有不恰当的地方。如某300MW机组,投产半年后,机组真空严密性结果0.9kPa/min,严重超标,经检查后,发现水封破坏,造成真空系统泄漏,水封从新注水后,真空严密性结果0.05kPa/min,远低于国家0-12kPa/min的优秀标准。

1.12按照真空系统严密性结果来分

真空系统严密性结果在03—0.6kPa/min之间的,归属于一般泄

漏,在0.7—1.0kPa/min之间的,归属于严重泄漏,大于1.0kPa/min

的属于超严重泄漏。明显的泄漏越严重对初绍影响越大,但是,实际经

÷

验来看,越严重的泄漏查起来反而越方便。大的漏洞才能造成大的泄漏,虫口果严重泄漏,我们首先应该在有关真空系统中管道上的法兰、低

压缸安全润、焊缝、疏水管道上的放水管及与凝汽器相连的放水放气管

道等处查找。如果属于—般泄漏,我们首先要考虑,一些小的表管,如真空表管、低压缸喷水等。当然,真空系统中管j堇E的法兰、焊缝处有

小的漏点造成的泄漏也是—般泄漏。

真空系统严密性结果差,还可以按照突降和缓慢变大来分,如果是突降,首先考虑水封、低压缸安全门法兰等容易破裂目对真空影响比较大的部位,某600MW机组运行中,真空突降2kPa,真空系统超严重泄漏,检查发现是低压缸安全门法兰破裂,漏点处理后,真空严密性达到优良标准。如果真空严密性缓慢变差,原因比复杂不好判断,但

是,可以先考虑轴封系统,适当提高轴封供汽压力,如,严密性结果有

好转,则可以判定轴封系统泄漏,否则,再另外查找。;EaJf瞻的话,在不同负荷下做严密性试验,根据结果大致判定泄漏区域。目前查找真空系统漏点,在初组正常运行时一般采用氦质谱检漏技术,停机状态时采用灌水查漏,这两种方法有不少文献介绍,这里不再介绍。

12凝汽器传热性能影

凝汽器的作用是增大蒸汽在汽轮机中的理想焓降,提高机组的循环热效率,将汽轮机乏汽凝结为水,以回收工质,重新送回锅炉作为给水使用。乏汽凝结成水后,体积急剧减小,就会在凝汽器内形成真空。如果凝汽器传热性能不好会在以下几个方面影响系统真空,

1)如果凝汽器铜管水侧或汽侧结垢,将影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,此时凝汽器内水阻增大,冷却通流量减小,冷却水出入口温差也随之增加,造成真空下降。资料显示,端羞每增加1℃,汽耗率约增加025—1%。煤耗上升约19kWh;因此,正常运行中,胶球泵要正常投运,保证凝汽器内部清洁。2)真空系统有漏点,不凝结的汽体从外部漏人处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结气体滞留在凝汽器中影响传热,使真空异常下降。冷却水管堵塞或冷却水量不足等原因造成传热特性不好,就会影响到真空。3)循环水量不足或循环水温高,影响了凝汽器的换热效果。当循环水进口温度升高时,其吸收热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝

温度的升高可使排汽压力相应升高,喇氐蒸汽在汽机内部的焓降,使得

凝汽器内真空下降。4)凝汽器热负荷过高由于机组主蒸汽管自动主汽门前、调节汽门前疏水,低压加热器疏水以及抽汽逆止阀等多处疏水,均接入凝汽器,增加了凝汽器换热强度,当循环冷却水量一定或不足时,就会导致凝汽器真空度下降。5)凝汽器满水(或水位升高},凝汽器汽侧空间水位升高后,淹没了下边—部分铜管,减少了凝汽器的冷却面积,使汽轮机日P汽压力升高即真空降。

2结语

火力发电汽轮机真空系统是火力发电厂重要的系统,影响因素众多,平常运行中问题原因复杂,但其对发电厂的煤耗影响很大,我们不

得不重视,因此,保证真空系统的最有利真空,是火力发电厂要做好的

重要内容。而机组真空系统受到凝汽器传情况、真空系统严密性状况、冷却水的温度、流量、机组的排汽量等因素制约。因此,有必要对机组真空度下降的原因做出分析,便于及时查明原因,采取措施予以解决。

确保机组的安全经济运行。

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